近日,辽河油田曙光采油厂宣布,“杜813—46—70”井通过实施挤灰堵水技术,日产油达到7.5吨,目前已稳产53天,含水降低20%,增油322吨。
今年以来,曙光采油厂着力构建科研生产一体化体系,围绕油田开发矛盾,以生产需求为导向,重点加大稠油综合堵水技术、稀油二氧化碳吞吐技术、井下电加热技术、短半径侧钻水平井技术等攻关试验力度,持续提高生产保障能力,驱动采油厂夺油上产。
辽河油田供图
出水井治理见成效
油井出水是困扰稠油开发的关键难题,年影响产量近万吨。为有效治理出水井,曙光采油厂充分发挥科研生产一体化优势,科技信息部联合采油管理部、地质研究所、工艺研究所等单位,开展综合堵水技术研究,发挥地质、开发、工程三方面优势,分析出水规律,创新封堵体系,制定堵水措施,提高出水井治理效果,阶段实施各类堵水技术156井次,阶段增油3.2万吨、降水6.4万立方米,出水得到有效遏制,油井实现稳油控水平衡。
二氧化碳吞吐增能量
据了解,“曙4-4-18”井于2022年12月投产。初期日产油1.4吨,由于注水难度大,依靠天然能量开采,后期产能下降,直至低产关井。科研人员经过调研,综合该井地质特征、生产井史以及邻井生产情况分析及充分论证后,尝试采用二氧化碳吞吐技术,向该井注入二氧化碳182吨,施工压力22MPa。目前,该井处于焖井期,压力8.9MPa,通过“二氧化碳增能”恢复油井产能。技术成功后,曙采稀油区块依靠天然能量开采的240余万吨储量将得到有效动用。
大功率电加热提干度
曙光采油厂采用电阻式加热方式,以电代气、提升井底蒸汽干度和部分替代地面注汽锅炉为目标,达到降碳减排的目的。其按照技术攻关“三步走”战略,先后开展400kW、1MW、3MW井下大功率电加热技术试验。目前已在杜80兴隆台区块、杜84蒸汽驱阶段实施400KW大功率电加热4井次,1MW井下大功率电加热1井次,同比增油304吨。下一步将开展3MW井下大功率电加热技术试验,使稠油开发向绿色低碳转型。
短半径侧钻水平井挖潜力
针对常规侧钻水平井斜井段长、靶前位移大,以及靶前位移区目的层剩余油难以高效动用的问题,科研人员结合曙四区曙608块杜家台油层开发现状,在“曙4—5—5CH”“曙4—5—07CH”两口井试验实施短半径侧钻水平井技术,提高边际油藏采收率,为进一步挖潜剩余油提供新的思路。其中“曙4—5—07CH”实钻水平段长182.00m(设计水平段长180.00m),实现油层钻遇率96.7%。
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