钎焊质量事故案例

钎焊质量事故案例
2024年06月27日 10:46 暖通南社

焊点严重腐蚀案例:

原因分析:经调查,该工序操作人员工作责任心差,未严格按工艺要求对焊点进行涂抹凡士林操作;同时,车间一线管理人员和品质部巡检监控不力,未对该工序工作质量进行有效监控,是导致质量事故的主要原因。

过滤器焊点开裂大漏案例:

原因分析:经对实物剖析了解,双点过滤器焊接两管之间的位置钎料渗透不足,在管路整形、充氟、封口过程中将其扳动从而造成焊点的脆裂,其内部钎料在两边管壁周围焊料已渗透到位,中间却无钎料渗透或渗透不足(如下图)。

过滤器金相分析图

整改措施:针对双点过滤器制定焊接手法规范要求,确保焊接手法的一致性及正确性,对整管、充氟等进行焊接知识的培训,使其了解焊点的特性。

冷凝器输出管过烧案例:

事件描述:检漏发现到两台46W冷凝器报警,经开箱后检查发现,两台均为严重的管壁熔蚀(俗称:过烧)后补焊造成(其中一台冷凝器输出管过烧;一台是冷凝器连接管过烧),存在很大质量隐患。

原因分析:经研究发现,熔蚀后的管壁被钎料所覆盖着,因此可以判定,班组为节约成本,未将过烧后的铜管更换,因此造成漏点的产生!

熔蚀后的管壁被钎料所覆盖。

压缩机回气管过烧案例:

事件描述:压缩机回气管在焊接20 分钟内过烧。

回气管焊点过烧

蒸发器焊堵案例:

事件描述:蒸发器

部件时,回收岗位员工在回收氦气操作时,设备报警亮红灯,判定为不合格产品。其原因是蒸发器输入管无氦气,经检查发现该三通管其中一个焊口有烧坏的现象。

原因分析:经调查确认为前蒸三通管焊堵,经再一次细查发现该三通管其中一个焊口有烧坏的现象;其原因是焊工对三通管进行补焊时烧烂喇叭口,没有即时拿出来更换长U 管,而对已经烧坏的喇叭口直接加焊料,造成焊堵。

附件:

气体助焊剂及发生器:

气体助焊剂

一、气体助焊剂介绍:

助焊剂是一种无色液体(略带淡黄色),由硼化物(硼酸三甲酯)和醇类组成。在焊接时使用防止焊接氧化,在焊缝表面形成耐蚀层,提高了焊逢的抗腐蚀能力。助焊剂遇水或潮湿空气易分解成硼化物和甲醇。助焊剂中的硼化物在燃烧时,遇潮湿空气易分解生成白雾,若气压低、空气湿焖或环境通风不好,则易吸附于潮湿物表面形成白色粉末或白色絮状物。

二、工作原理:

助焊剂在焊接发生器中汽化,并与燃气(天然气)均匀混合后进入焊炬。在燃烧时能迅速在金属表面形成保护层,并对金属氧化物起还原作用,阻止了氧化物的产生,提高焊接质量。工件焊后焊缝处呈桔红色或本色。在焊缝表面形成耐蚀层,提高了焊逢的抗腐蚀能力。能使焊缝晶粒细化(防止过烧现象),提高接头的塑性和韧性。能减少和消除焊缝在焊接时出现的气孔、砂眼、裂纹等缺陷。

气体助焊剂,在使用过程中产生沉淀较多,容易堵塞石油气管道及阀门。经分析产生该现象的主要原因为:硼酸三甲脂遇水分解。

所以白色粉末状物质应为B2O3和H3BO3。

气体助焊剂发生器:

焊剂发生器作为气体钎剂火焰钎焊技术的最主要设备,是一种可以将气体助焊剂(简称助焊剂)以蒸汽的形式加入到燃气(乙炔、液化石油气、丙烷等)中的设备,取代过去在火焰钎焊过程中要手工添加硼砂的麻烦,使钎焊工艺大大简化。由于这种工艺的焊剂添加形式是均匀持续的添加,在焊炬燃烧火焰中使焊剂充分覆盖到焊接部位,不但增加了钎料的润湿性、流动性,并能减少气孔的产生,提高焊缝强度,还可以防止焊拉区域表面氧化发黑,焊后可以不必酸洗。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部