孤岛采油厂所区联合“会诊”,精准治理低效井

孤岛采油厂所区联合“会诊”,精准治理低效井
2024年10月18日 13:08 齐鲁晚报-齐鲁壹点

今年前9个月,胜利油田孤岛采油厂累计治理低效井240口,实现增油7.15万吨。与去年同期对比,这些油井治理后的措施有效率提高2.8%,防砂有效期平均延长21天,躺井率由1.12%下降至1.02%。

在工艺研究所所长刘卫东看来,漂亮的数字背后,是孤岛采油厂坚持“一体统筹,分类施治”的管理思路,工艺研究所与各采油管理区、专业化单位之间目标同向、相融互促,共同完善工艺技术体系、充分释放技术合作效能带来的必然效应。

随着孤岛油田进入开发中后期阶段,老油井层间矛盾突出、开发成本走高等“症结”日益凸显,越来越多的油井由于生产液量低、含水上升快等“症状”,被“油井医生”判为低效井,送进了“重症监护”。

技术人员对这些井进行综合“会诊”,将低效原因归纳为高含水、出砂、套变、油稠、低液量五大类,并针对每一类问题分类制定对策。例如,针对油稠低效井,配套形成“注汽+”复合增效、化学降黏和微生物降黏三大技术序列,不断提升低效稠油井开发效益。稠油井30斜更528实施氮气逐级返排+前置降黏等组合措施后,日产油增加5.8吨。

为进一步提高低效井生产效益,工艺研究所以“深化油藏精准服务工艺行”活动为契机,专门成立低效井治理项目组,集合地质、工艺、工程等多方力量,与采油厂9个管理区双向融合,通过一体化决策来突破提质增效的瓶颈。

项目组每两周与管理区进行阶段性对接、每月举行小组工作例会、每季度召开工作总结会,针对各个管理区存在的水侵、油稠、出砂等造成油井低效低液生产的难题,优化集成“完井修井、油层改造、稠油降黏、长效注采、油水处理”5大技术序列、42项工艺技术,打通前沿科技攻关到油气生产的“最后一公里”。

以采油管理六区中二北馆5和东区稠油单元为例,项目组多次与采油管理六区技术人员交流,剖析单元开发特点,对现有工艺适应性开展评价,实施“堵水调剖、热采辅助、降黏复合吞吐”等工艺技术,11口井的日产油能力提升17.3吨,累计增油3026吨。

抽油机井的示功图是油井的“心电图”,也是判断和治理低效井的“手册书”。工艺研究所牵头构建了异常功图“五步八法”管理模式,形成专家组统筹、技术组帮扶、执行组落实的三级运行机制,今年前9个月,共摸排出油稠、漏失、供液不足等异常功图井220井次,恢复日产油136.8吨。

孤岛采油厂还积极与外部战略合作伙伴强强联手,利用双方技术优势共同治理低效井。今年,该厂与石油工程技术研究院合作,联合对孤岛孤北1-38井试验热固堵剂+氮气泡沫调剖、转周注汽等复合工艺措施,取得日增油6吨的显著效果。

“当前,我们正以采油厂劳动竞赛为契机,围绕稳产创效、控躺井等竞赛内容,集智聚力降风险、提质效,为全年生产经营任务完成提供坚实技术保障。”刘卫东说。(大众新闻记者 顾松 通讯员 李超君 黄曦腾) 

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