生产设备“小技改”,提质增效“大作用”。近期,山东港口烟台港龙口港公司船舶燃料公司针对生产“堵点”问题大胆创新,在液化品疏港作业栈桥燃料油管线与鹤位之间增设氮气软管,以吹扫部分软管的方式代替吹扫整条输油管线,有效提升作业效率,降低氮气耗量及作业待时,推动提质增效工作再结“硕果”。
港口液化品汽运疏港作业,类似于车辆在加油站加油,而鹤位则相当于联通汽车和管线的加油口“阀门”。此前,当汽运作业完成或更换下一票油品前,为防止管线残存油品发生凝结堵塞现象,需立即使用氮气对整条管线及鹤位进行吹扫,清除残存油品,避免对后续生产造成影响。但传统的管线吹扫方式,流程繁琐、耗时耗力,且氮气用量难以做到精准把控。
为解决这一生产难题,船舶燃料公司解放思想、担当作为,根据长期积累的成熟的作业经验,在保留管线顶端氮气吹扫装置的同时,在栈桥1#至2#鹤位之间增设可拆卸氮气管线及软管,并在鹤位手动闸阀后方加装吹扫口及快速接头。如此一来,工作人员可根据实际情况,精准判断管线吹扫方式,在仅需吹扫鹤位的情况下,直接连接软管注入氮气,便可轻松完成鹤位残油清理,使油品更换作业等待时间缩短20—30分钟,大幅提升作业效率,节省氮气用量,实现节支增效目标。
来源:烟台港
责编:王修齐
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